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        淺談鍋爐尾部煙氣余熱回收再利用 推進節能增效

        放大字體 縮小字體 發布日期:2017-05-10  來源:環保鍋爐網  編輯:環保鍋爐網  瀏覽次數:67037
          一、降低排煙溫度的節能開發和創新

          有多種方法可以降低排煙熱損失,從運行方面:燃用設計煤種或適宜實際運行的煤種,保持穩定、適當的鍋爐出力,保證鍋爐燃燒良好,防止冒黑煙,定期受熱面吹掃、保持受熱面清潔,降低過量的空氣系數,減少漏風,都可以有效的降低排煙損失。然而由于目前公司運行管理良好,從運行、檢修、試驗、檢測等管理方面已無更大的節能空間。只有采取具有新節能技術才能進一步突破節能瓶頸。設想在鍋爐煙道加裝換熱器做為熱水的熱源,減少生產抽汽的用量,達到節能的目的,同時銷售熱水能給公司帶來更大的經濟效益。

          哈爾濱熱電有限責任有限公司五期工程為2×300MW機組,7、8號鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產的HG-1025/17.5-YM36型,亞臨界、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風、自然循環汽包鍋爐。鍋爐實際排煙溫度為130℃,而脫硫裝置的最佳入口煙氣溫度應為90-100℃,入口煙氣溫度高導致脫硫裝置不在最佳工作狀態,同時造成漿液蒸發量大、機械攜帶量大、補水量大、以及煙道腐蝕以及飄液等問題。

          為了節能降耗,降低脫硫裝置入口煙氣溫度,減少補水量,有必要在引風機出口煙道上安裝分離熱管換熱器,充分利用煙氣預熱,結合多徑公司熱水的對外銷售,加熱廠內生活水,為洗浴、賓館、酒店等用戶供洗浴熱水,因此節約能源、凈化環境,增加經濟效益。所以對市場前景很好。

          為了深度挖潛哈爾濱熱電廠2×300MW機組的節能潛力,提高機組的熱經濟性,推進鍋爐煙氣深度冷卻系統技術改進工作勢在必行。此項鍋爐煙氣深度冷卻系統技術改進,裝設分離式熱管換熱器、建供熱水站,該系統減少生產抽汽用量,同時供應熱水,運行方式是分離式熱管換熱器加熱生活水,送至熱水箱內,對外銷售熱水。

          單臺機組安裝在引風機出口水平煙道內分離式熱管換熱器能夠將150t/h生活水由20℃提高到80℃,同時將煙氣溫度由130℃降低到 100℃,機組運行按4500小時計算,年可以節約標煤898噸。同時由于煙氣溫度由130℃降低到100℃,降低了脫硫塔的入口煙溫,不僅使煙溫接近脫硫塔的最佳反應,而且因煙溫降低了30℃減少了漿液的蒸發量,也就是降低了脫硫塔的補水量,根據統計煙溫降低10℃,可以減少補水8t,共計減少補水 24t/h,一年可以節水約11萬噸,節約水費約30萬元。由于進入脫硫入口煙氣溫度降至最佳反應溫度,將煙筒做好防腐后,可將GGH換熱系統去掉,節約廠用電量約570萬元,同時減少運行維護及脫硫系統故障影響機組的正常運行,所以帶來可觀的效益。

          二、市場調查研究:

          哈爾濱某電廠目前銷售僅三段抽汽及生活水給中間商,中間商在廠區外建立熱水站,用混合加熱器將自來水加熱80-90度,由中間商銷售向哈爾濱市各大濱、洗浴中心、及酒店供應熱水,哈爾濱某電廠收取電費、水費及熱費,每噸熱水電費約1.5元,水費為市內生活水價3元,熱費約6.5元,合11計元。中間商每日銷售熱水最多70車,最少30車,熱水車為灑水車加保溫改造,每車裝12噸,每車對外熱水售價在270元左右,每噸水售價相當于23元左右。每年利潤300 萬/年。因此,建議我廠擬進行7、8號鍋爐煙氣深度冷卻系統技術改進和建立供熱水站,對外銷售熱水。利用尾部煙氣,降低排煙溫度,使脫硫系統煙氣與石灰石漿液反應更充分,減少二氧化硫的排放量,同時通過對外銷售熱水給公司帶來更大的經濟效益。

          三、系統匹配:

          在單臺機組引風機出口水平煙道上,安裝分離式熱管換熱器吸收煙氣余熱,該分離式熱管換熱器加熱生活水,送至熱水箱內,對外供熱水。在引風機出口水平煙道上安裝分離式熱管換熱器,對局部煙道擴大,系統無變化。因加裝分離式熱管換熱器,系統阻力增大170Pa左右,引風機的通風量905m3/h,則引風機增加的功率為68KW,單臺引風機功率為1600KW,滿負荷時動葉開度為80%,功率為1280KW,裕量能夠滿足要求。

          分離式熱管換熱器安裝在7爐或8號鍋爐引風機出口水平煙道上,因加裝分離式熱管換熱器后,水平煙道的煙氣流速降低了4-5m/s,可能造成翅片管和煙道底部積灰,為了防止翅片管和煙道底部積灰,在分離式熱管換熱器兩側煙道上安裝壓縮空氣吹灰系統,在分離式熱管換熱器上安裝8個吹灰器,定期對煙道進行吹灰。

          熱水站設置在多徑實業公司院內,需要安裝一臺容積為200m3保溫熱水箱一臺、兩臺出力100t/h的熱水泵、200m3保溫熱水箱為高位布置,直接向熱水車加水。

          四、環境保護:

          安裝分離式熱管換熱器后,使進入脫硫塔的煙氣溫度降低了30℃,減少了漿液的蒸發量和機械攜帶量,可以降低石膏雨量,改善環境質量,滿足環保的要求。

          五、節能降耗、提高經濟性:

          #7、8機組負荷300MW,分離熱管換熱器前煙氣溫度130℃,換熱器后100℃,分離式熱管換熱器內水流量130t/h,換熱器入口水溫20℃,出口水溫80℃,脫硫塔漿液補水減少24t/h換熱器運行時間按4500小時計算。

          回收熱量:

          130×1000×(130-85)×4500=26325000000(kJ);

          折成標煤:26325000000/29307.6/1000=898(t)

          供熱水利潤為10元/噸,

          則每年盈利為:10×1000×365/10000=365(萬元)

          脫硫塔節水量:

          24×4500=108000(t);節約水費30萬元。

          GGH系統耗電量:

          換熱器:9×24×4500=972000kwh

          密封風機:7.5×24×4500=810000kwh

          低泄漏風機:160×24×4500=172800000kwh

          總耗電量=972000+810000+172800000=19062000kwh

          節約電費:19062000×0.3÷10000=570萬元

          因此,通過安裝分離式熱管換熱器和建立供熱水站,回收煙氣余熱,提高機組熱經濟性,降低發電煤耗,節約水費,節約廠用電量,銷售熱水增加收入。

          通過吸收煙氣余熱,提高機組運行經濟性,降低發電煤耗,同時降低脫硫裝置入口煙氣溫度,降低脫硫系統的廠用電量,降低脫硫塔內的蒸發水量和機械攜帶水量,減少補水量,減輕脫硫塔后煙道腐蝕以及飄液等問題。

          六、結論

          對于單臺鍋爐煙氣尾部余熱再利用,提高系統和本單位綜合生產能力與經濟效益分析如下:

          #7、 8機組負荷300MW,分離熱管換熱器前煙氣溫度130℃,換熱器后100℃,分離式熱管換熱器內水流量130t/h,換熱器入口水溫20℃,出口水溫 80℃,脫硫塔漿液補水減少24t/h換熱器運行時間按4500小時計算,每年可以減少江岸11萬噸用水,這樣每年可以節約水費約30萬元。銷售熱水約 300萬元,脫硫系統的廠用電量,節約電費約570萬元,系統投入運行后,回收了部分煙氣余熱,提高了機組熱經濟性,降低了發電煤耗。減少了脫硫塔的補水量,能夠減輕了脫硫塔出口煙道腐蝕。銷售熱水帶來可觀的經濟收入。如果應用到哈熱六期擴建2×350MW機組,直接去掉GGH煙氣系統,可以總投資費用,減少運行維護量及檢修的費用,同時可以省去低泄漏風機,密封機,吹灰器,高壓沖洗水泵,避免脫硫系統的停運,也降低綜合廠用電率,所以提高了機組的運行的經濟性。


        燃氣鍋爐價格和技術參數
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